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koyo轴承断裂原因与断裂失效改进
发布时间:2012-11-02        浏览次数:23        返回列表

NSK轴承授权经销商   koyo轴承断裂原因:FAG轴承授权代理经销商   koyo轴承断裂原因:
 &n搜轴承   koyo轴承断裂原因:
    1.koyo轴承工件材料存在非金属夹杂物,夹杂物相当于轴承图纸样本   koyo轴承断裂原因:
    1.koyo轴承工件材料存在非金属夹杂物,夹杂物相当于天然缺口,在外力下产生 应力集中,导致工件断裂失效破坏。
   NSK轴承代理商角接触球轴承; 2.koyo轴承工件材料存在显微沟状缺陷,实际上是微观裂纹源,在外力作用下, 应力集中大于工件抗剪强度时,裂纹源向金属内部晶体扩展;但由于张紧大弹簧组织脆性大,缺陷严重,未等裂纹扩展便发生脆断。
    3.产品设计存在缺欠。一方面设计缠绕比太小,为3.3,缠绕比小使弹簧 内应力加大;另一方面是设计硬度偏高,通常弹簧缠绕比为4—25,硬度为44— 48HRC。缠绕比减少时硬度宜相应降低,该弹簧合适硬度值宜选取42—45HRC, 可弥补缠绕比较低的不足。
    4.检查发现koyo轴承工件组织过热,晶粒粗大,铁素体沿晶分布,晶界强度低,脆性大。这是工件在外力作用下产生脆断的重要原因。
    轴承断裂失效改进:
    1.采用规范装炉量.每炉40根淬火加热,避免淬火加热不足和koyo轴承工件堆放使保温时间不够的缺陷;时效时亦如此,使工件保温时间充分。
    2.淬火时,淬油处理采用分散入油冷却,防止工件太多冷却太慢,造成组织转变不充分使工件性能降低的缺陷。分散入油冷却充分,由于入油工件少,油温升温不大,冷却时工件Y’相可充分溶人^y相中,组织转变完全,处理后工件性能优良。 采用改进工艺措施后,NSK进口轴承零件热处理质量良好,工件硬度均达到技术要求指标,生产稳定正常。


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